一、好氧處理工藝
啤酒廢水處理主要采用好氧處理技術,如活性污泥法、高負荷過濾法和接觸氧化法等。近年來,SBR和氧化溝處理工藝也得到了很大程度的應用。
1、接觸氧化工藝
20世紀80年代初接觸氧化法比活性污泥法有一定的優(yōu)勢,所以在啤酒廢水的處理上得到了廣泛的應用。由于啤酒廢水進水CODCr濃度高,所以一般采用二級接觸氧化工藝。采用接觸氧化工藝代替?zhèn)鹘y(tǒng)的活性污泥法,可以防止高糖含量廢水易于引起膨脹的現(xiàn)象,并且不用投配N、P營養(yǎng)。用生物接觸氧化法,可以選擇的負荷范圍是1.0-1.5kgBOD3/(m3·d);用鼓風曝氣,每去除1kgBOD3約需空氣80m3。
2、SBR工藝
安徽某啤酒廠采用CASS工藝處理工程實例。該廠處理流量3500m3/d,采用的工藝流程如圖。進水通過機械格柵,能有效地分離3mm以上的固體顆粒。然后進入調(diào)節(jié)池,由于采用好氧處理不需添加任何化學藥劑。CASS法反應池的容積一般包括選擇區(qū)、預反應區(qū)和主反應區(qū)。水由污水提升泵直接提升到CASS的選擇區(qū)與回流污泥混合,選擇區(qū)不曝氣相當于活性污泥工藝中的厭氧選擇器。在該區(qū)內(nèi)回流污泥膨脹。預反應區(qū)采用限制曝氣,控制溶解氧在0.5mg/L,使反硝化過程得以進行。主反應區(qū)的作用是未完成有機物的降解或氨氮的硝化。選擇區(qū)、預反應區(qū)和主反應區(qū)的體積比為1:5:20,反應池污泥回流比一般為30%-50%。工藝曝氣方式采用鼓風曝氣,曝氣器選用可變微孔曝氣器。
工藝中的撇水裝置采用旋轉(zhuǎn)式潷水器。該裝置主要由浮箱、堰口、支撐架、集水支管、集水總管(山水管)、軸承電動推桿、減速機、電機等部件組成。潷水器和整個工藝采用可編程序控制器(PLC)來進行控制,主要根據(jù)時間、液位、撇水器位置等綜合控制各部件運行。主要控制參數(shù)有污水流量、曝氣量、第八污泥排放量、曝氣時間、沉淀時間、潷水時間等。工藝控制系統(tǒng)預先設置控制程序發(fā)出指令,控制部件能夠按照設定的程序自動操作,這既省勞動力,又簡化操作。污水處理廠的日常管理一般只要1人。污水處理詳細的設計參數(shù)如下:
1)設計水量:Q=3500m3/d。
2)設計進水水質(zhì):CODCr為800-1500mg/L;BOD5為400-800mg/L;SS為300-600mg/L。
3)設計出水水質(zhì)按當?shù)匚鬯欧判赂臄U二級標準:CODCr<=150mg/L;BOD5<=60mg/L;SS<=200mg/L。
由于該啤酒廠酵母回收裝置尚不十分完善,廢水排入水質(zhì)及水量不穩(wěn)定。實際進水水質(zhì)CODCr達2000mg/L,pH值為6-11。出水水質(zhì)COD無保持在100mg/L以下,SS、BOD5及其他指標均低于設計排放標準。CASS工藝的好氧污泥負荷為0.4kgBOD5/(kgMLSS·d),停留時間HRT=16H。根據(jù)介紹實際運行負荷為0.675kgBOD5/(kgMLSS·d),已經(jīng)達到較高的負荷,但是仍能達到穩(wěn)定達標排放,這充分體現(xiàn)了SBR工藝的優(yōu)勢。反唇相譏經(jīng)濟指標分析,其總投資455萬元,折合噸水投資為1300元;日耗電量2208.1kW·h/m;折合噸水日耗電量0.63kW·h/m3。
3、氧化溝活性污泥法
1)類型
氧化溝是20世紀50年代由荷蘭工程師發(fā)明的一種新型活性污泥法,其曝氣池呈封閉的溝渠形,污水和活性污泥的混合液在其中不斷循環(huán)流動,因此被稱為“氧化溝”,又稱“環(huán)行曝氣池”。自1954年荷蘭建成第一座間歇運行的氧化溝以來,氧化溝在歐洲、北美、南非及奧大利亞得到了迅速的推廣應用。如同活性污泥法一樣,自從第一座氧化溝問世以來,演變出了許多變形工藝方法和設備。氧化溝根據(jù)其構(gòu)造和運行特征,并根據(jù)不同發(fā)明者和專利情況可分為以下幾種有代表性的類型:
a、卡魯塞爾氧化溝;b、三溝式氧化溝(或二溝式氧化溝);c、Orbal型氧化溝;d、一體化氧化溝。
2)特點
氧化溝污水處理按技術已被公認為一種較成功的活性污泥法工藝,與傳統(tǒng)的活性污泥系統(tǒng)相比,它在技術、經(jīng)濟等方面具有一系列獨特的優(yōu)點。
a、工藝流程簡單,構(gòu)筑物少,運行管理方便;
b、處理效果穩(wěn)定,出水水質(zhì)好;
c、基建費用低,運行費用低;
d、污泥產(chǎn)量少,污泥性質(zhì)穩(wěn)定;
e、能承受水量、水質(zhì)沖擊負荷,對高濃度工業(yè)廢水有很大的稀釋能力;
f、占地面積少于傳統(tǒng)活性污泥法處理廠。
四、單位排水量
啤酒生產(chǎn)的廢水排放量,廠與廠之間差距很大,同時對于同一個廠不同時間的排水量也有較大差異,這是由于季節(jié)不同生產(chǎn)量不同所造成的。根據(jù)季節(jié)廢水流量可能會有波動,一般夏季生產(chǎn)量大于冬季,水量也因此變化,甚至每周也有水量的變化。有的工廠啤酒生產(chǎn)每周七天日夜進行,但裝瓶工序在周末停止兩天。因此到周一時,廢水排放出現(xiàn)峰值。對間隙排放方式的啤酒廢水的水質(zhì)逐時變化范圍也較大。
五、廢水水質(zhì)
從麥芽制備開始,直到成品酒出廠,第一道工序都有酒損產(chǎn)生。酒損率與生產(chǎn)廠的設備先進性、完好性和管理水平有關。酒損率越高,造成的環(huán)境污染越嚴重。先進廠的酒損率約在6%-8%,一般水平啤酒廠的酒損率在10%-12%。與廢水排放量一樣,廢水的水質(zhì)在不同季節(jié)也有一定的差別,尤其是處于高峰流量時的啤酒廢水,其有機物含量也處于高峰。按全國平均水平,每制成品酒1噸,排出CODcr污染物約25kg,或BOD5污染物15kg,懸浮性固體約15kg。其它廢水特性參見下表。